عنوان فارسی مقاله:تجزیه و تحلیل توسعه جداسازی جریان در رژیم جریان ساب سونیک و فراصوت ایرفویل لامینار(لایه ای)
چکیده
آزمایش های تونل باد یک ایرفویل لامینار(لایه ای) در موسسه هوانوردی در ورشو انجام شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی توسعه فرآیند جداسازی در رژیم جریان مادون صوت و فرا صوت بود. وتر ایرفویل ۰٫۲ متر بود. در طول آزمایش تونل باد، انتقال لامینار – آشفته اعمال شد. اعداد ماخ ۰٫۳ و ۰٫۷ بودند. عدد رینولدز تقریباً به ترتیب برابر با ۱۰۶/۱/۲۲ و ۱۰۶/۲/۸۵ بود. زاویه تابش تا جدا شدن کامل جریان افزایش یافت. در طول تحقیق تجربی، روشهای آزمون انتخابی مانند اندازهگیری فشار و تجسم شلایرن به کار گرفته شد. نتایج تونل باد از نظر ضرایب آیرودینامیکی و شناسایی نوع جداسازی جریان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی تونل باد نشان داد که پدیده جداسازی در رژیم جریان مادون صوت و فراصوت به شیوهای متفاوت بر عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل تأثیر میگذارد. این عمدتا به دلیل تغییر الگوی جریان است که بر فرآیند جداسازی تأثیر می گذارد.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.